湖南寶慶聯(lián)紙“黑液淘金”
2007-09-22 00:00 來源:邵陽日報 責編:中華印刷包裝網(wǎng)
據(jù)資料分析,我國每年的紙張總產(chǎn)量是2800萬噸,而總需求則達到了3400萬噸,在供需之間還有600萬噸的缺口。和發(fā)達的美國、日本相比,中國造紙市場的潛力更為巨大。美國人年平均用紙量為400公斤,日本至少人均150公斤,而中國人的年均紙消費量不到27公斤,僅為世界平均水平的42%,因此造紙業(yè)市場前景廣闊。但是由于設備陳舊,技術落后,產(chǎn)品單一,我國每年都要花費大量外匯進口高檔包裝用紙和紙板。而在我市,造紙行業(yè)技術落后、環(huán)境污染嚴重等問題更為突出,如按照國家產(chǎn)業(yè)政策嚴格執(zhí)行,全市的造紙企業(yè)將關閉95%。
綏寧縣寶慶聯(lián)紙公司是我市在環(huán)保、效益、規(guī)模等方面都符合國家產(chǎn)業(yè)政策的為數(shù)不多的企業(yè)之一。該公司董事長江瑞豐說:“我們公司之所以能在嚴格執(zhí)行國家環(huán)保政策的情況下賺錢,就是因為公司的堿回收率達到100%。堿是造紙行業(yè)的‘寶’,公司賺的就是回收堿的錢。”據(jù)統(tǒng)計,該公司每天能回收80噸堿,按市場價格2000元/噸計算,公司每天單堿回收一項就有16萬元的盈利。今年上半年,該公司生產(chǎn)紙及紙板22635噸,回收堿9243噸,實現(xiàn)銷售收入1.1億元,上交國家稅金1300多萬元,同比增長20%。
寶慶聯(lián)紙曾先后被省政府授予“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”、“湖南省百強納稅企業(yè)”等稱號,又是“邵陽市納稅十強企業(yè)”、“綏寧縣明星企業(yè)”,在生產(chǎn)過程中,環(huán)保一直是擺在公司領導面前的頭等大事。該公司改進工藝技術條件,提高堿回收率。自1991年恢復生產(chǎn)以來,公司提出了“黑液是第一產(chǎn)品”的口號,通過抓黑液提取率,杜絕跑、冒、滴、漏,全面提高堿回收率。公司先后投資500多萬元對堿回收系統(tǒng)進行技改,新增了一套五效升膜蒸發(fā)器,一套五效降膜蒸發(fā)器,一臺平衡75噸固形物的堿回收爐。通過技改,堿回收率達85%,達到全國同行業(yè)先進水平。2006年4月,根據(jù)國內(nèi)最先進的經(jīng)驗,公司新增一臺平衡260噸日固形物的堿回收爐,配套60平方米的靜電除塵,總投資1550萬元,于2007年3月底完工投入運行,堿自給率達100%,除塵率達99.3%。
為達到國家排污標準,公司于2001年投入1000多萬元建立了中段廢水處理站,投入運行以來效果顯著,達到了國家一類排放要求。該公司近年先后投入3600多萬元用于環(huán)保設施建設,堿自給率達100%,除塵率達99.3%。
目前,該公司的年生產(chǎn)能力由原來的1萬噸增加到5萬噸,但水泵房的抽水量卻在逐年減少。該公司的做法是無條件要求各造紙車間必須實現(xiàn)白水零排放,并對實現(xiàn)零排放的車間實行環(huán)保重獎,造紙白水必須通過白水回收處理后,再用于制漿、篩選及各造紙車間。為了進一步節(jié)約用水,公司于2005年投入30多萬元,建成了堿回收冷卻塔,使冷卻水可全部循環(huán)利用,節(jié)約用水達40%;投入150多萬對制漿進行了封閉篩選的工藝技改并獲得成功,減少洗篩耗水量90%,同時大大減輕了中段廢水處理的負擔。公司還投入30多萬元新增高效多圓盤過濾機,經(jīng)此處理后的水完全可以泵入總水管用于循環(huán)生產(chǎn),大大減少了水資源浪費,使該公司的噸紙綜合耗水達到了國內(nèi)先進水平。
為了治理煙塵,公司先后投入80多萬元對動力鍋爐水膜除塵進行了改造和修復;投入60多萬元對堿回收2臺堿爐進行了改造,更新了靜電除塵系統(tǒng),煙塵除去效率均達到90%以上。2004年又投入70多萬元增設了一臺龍門抓斗行車用于處理煤灰,并采用煤灰摻入堿回收白泥以加速沉淀的先進經(jīng)驗,通過治理后的煤灰水可完全清水排放,其灰渣全部賣給制磚廠利用,達到了既環(huán)保又經(jīng)濟的目的。通過技術改造和一系列的節(jié)能降耗措施,公司原煤消耗量大大降低,2006年節(jié)約原煤5萬噸,節(jié)約資金1600多萬元。
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