成品包裝臺架在棒材生產線上的應用
2007-10-18 00:00 來源:中國自動化網 責編:中華印刷包裝網
3、控制系統設計
為實現包裝臺架的自動控制,新的包裝工藝控制使用了一臺西門子S7-300作為邏輯控制,使用Intouch軟件通過工業以太網通訊實現報警、監控和控制,其中還應用了液壓傳動和變頻技術控制輥道鼠籠電機,無觸點開關柜控制鏈條和部分輥道。(附圖3:控制框圖)
3.1邏輯控制部分
在邏輯控制部分,入口區、中心去、和出口區,分別實現手動和自動轉換,可以任意選擇三個區域的手動和自動切換。現場使用的檢測元件選用了接近開關和對射光電兩種器件,來判斷自動步驟的連續性,使自動狀態的包裝工藝流暢。在關鍵的鋼材計數器設計上,由PLC中實現計數支數的邏輯控制時,在操作臺畫面上設計有“計數到”,來實現模擬自動狀態和對故障狀態時的手動干預;在短尺剔除工藝部分,剔除電磁鐵可以在橫梁上前后移動,依據鋼材不同長度設定對應的定尺,同時設定限位開關,實現自動短尺剔除功能。
3.2畫面控制部分
畫面實現了包裝工藝的全流程自動/手動設備的運行狀態監控顯示,可以在不工作空車狀態下模擬整個工藝流程,以便于操作人員熟悉工藝流程和交接班時間檢測設備運行狀態;同時實現畫面操作和操作臺操作兩地控制現場設備,并編制有設備故障維護說明,以利于設備維護排除故障的快速和準確;其中液壓控制部分,實現設備監控和液壓設備溫度、壓力、液壓塞堵塞、電機投入連鎖等顯示和報警提示功能。并在畫面實現:歷史曲線,交接班記錄,規格記錄,包裝支數記錄,程序設定,屏幕顯示,打印記錄,故障檢測,故障報警及自動處理等功能。
3.3液壓控制部分
液壓控制移鋼臺架,上下收集臂,二級鏈升降,三級鏈,打捆成型器,五個升降檔板,卸載鏈升降等。其中三級鏈控制,使用液壓快速馬達,實現三級鏈的快速移鋼,同時應用了液壓比例閥參與調節。液壓傳動相對于電氣傳動,節能降耗,使包裝臺架的工藝控制更加科學合理并降低成本。
3.4自動稱重系統
采用PC機自動稱重系統,降低檢測誤差,提高稱重精度,自動檢測鋼捆的重量,結合支數,實現了企業內部ERP系統的聯網,可以實現自動打印報表,統計噸數和成材率,實現全軋線工藝流程跟蹤檢測的最終數據結果匯總。
3.5變頻器和無觸點開關柜
在輥道控制上,使用變頻器,減少常規的電器元件的機械損耗,同時減少故障點,集中控制輥道,使自動控制工藝實現免維護狀態。無觸點開關柜,依據雙向可控硅特性,具有全數字直流控制面板,可實現能耗制動,同時可設定正反轉延時時間,過載電流,堵轉時間等,提高了設備的穩定性。開關柜采用的箱式結構,有利于更換設備,變線上維護為線下檢修,變被動維護為定期點檢,使設備維護故障率明顯下降。
4、結束語
綜合上述,新的成品包裝臺架結合PLC、畫面、液壓、無觸點控制、變頻等技術實現全自動控制,提高了包裝臺架的工作效率,在以往的軋鋼工藝中,由于工藝軋鋼節奏的緩慢,包裝部分一直是人們忽略的問題,現在快節奏的生產需要,雙線切分軋制和提速軋制的實現,要求在軋制線上分秒必爭,因此全自動包裝臺架,在現有成熟的技術支持下,實現了準確流暢的自動控制,在實際的生產和應用中,有著非常重要的經濟價值。
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